北汽:后轮罩外板成形及回弹解决方案
后轮罩外板的同步工程分析与工艺设计优化
引言
后轮罩外板作为白色车身的关键构件之一,与其他侧围轮眉、轮罩内板及D柱等部件进行搭接,其尺寸精度控制要求较高。随着大尺寸轮胎的应用增加,后轮罩的成形深度愈发显著,这一变化不仅提高了后轮罩外板的成形难度,且在回弹控制上带来了更大的挑战。本文通过引入先进的CAE(计算机辅助工程)分析技术,探讨了后轮罩外板在新车型开发中的同步工程分析与优化方法,旨在提升产品的制造可行度和质量控制能力。
后轮罩外板同步工程分析
在新车型开发的初期阶段,车身产品设计工程师通常侧重于满足车辆性能及多部件配接需求,往往忽视了制造可行性因素。这一缺口可能导致设计过程中出现的制造难题,甚至无法实现制造。因此,同步工程分析在新车型的开发中至关重要。文中通过分析某新车型的后轮罩外板设计,揭示了其制造过程中存在的风险点。
主要风险点包括:
立壁加强筋与台阶问题:Ⅰ、Ⅱ处存在强筋至顶部圆角的多段台阶,产生应力集中,易导致开裂;
立壁拔模角与拉深深度:Ⅲ处落差(32mm)大加之拔模角小,限制了材料流动,提高了成形难度;
立壁结构导致的应力集中:Ⅳ处两立壁间夹角形成锐角,易局部开裂,同时角部可能发生皱折。
通过CAE分析识别出以下问题:
顶部所有台阶式圆角均发生开裂现象,其中Ⅳ处开裂最为严重;
角部区域也出现明显的皱折问题。
精准修改建议与设计优化
针对上述分析结果,提出了一系列优化建议:
立壁设计优化:Ⅰ、Ⅱ处强筋提前消失,以确保顶部圆角的光顺性;非搭接区域增加斜面,使顶部接触由点接触转变为线接触,降低应力集中。
加强面设计:对于Ⅲ处,增加后部斜面削平尖点,采用前部整形工艺减小开裂可能性。
立壁及法兰结构优化:在Ⅳ处增加不搭接区域的斜面,削弱开裂尖点,并在底部加入吸皱三角筋。确保△筋结构不影响底部法兰的圆角边界。
此优化方案后,实施效果验证如下:
减薄情况:修改后制造件有2处尖点位置的减薄超过了20%,最大减薄率达到21.1%,这一值未超过材料DC06允许的最大减薄率23%,确保了成形要求的满足。
角部起皱消失:经过CAE分析结果的改进,角部区域的成形得到了显著改善,曲面失效高度(surface defect height),起皱现象消失。实际产品的角部区域也完全未出现起皱,确保了产品性能和外观质量。
后轮罩外板工艺设计
冲压方向设置
冲压过程的方向选择至关重要。文中采用基于底部法兰法向线的拉深路径设计,确保材料成形过程的平稳进行,如图8所示。这有效避免了材料流动干扰和均匀成形压力。
压料面设计
为优化板料流动,压料面设计采用轮罩底部法兰面作为压料面,前侧轮弧法兰面适度隆起,减少前侧法兰端部与轮弧顶部的高度差,保障材料流动顺畅。同时,通过前侧抬高部位的倾角设计,避免了压料面触料时可能产生的起皱现象。
凸模工艺补充设计
1. 凸模轮廓均匀性:优化凸模轮廓设计,确保L1近似等于L2,保证整个凸模的伸展率一致,减少成形过程中由工艺造成的回弹偏差。
2. 工艺补充大圆角:在轮弧前侧工艺补充区域增加大圆角设计,延长轮罩顶部圆角的触料时间,将省略至的触料状态由点触变为线触,有效减少开裂风险。
3. 凸模反成形结构:利用凸模顶部的反成形结构,提升制件延伸率与刚性,降低回弹现象,优化结果如图13所示。
角部结构设计与优化
针对轮罩右前侧角部的特殊结构,特别设计立即壁凹弧结构,用于改善角部立壁的线长特性,降低在拉深过程中产生的起皱现象,改进后的实现效果如图15所示。
同步工程分析与工艺设计的综合优化,显著提升了后轮罩外板的成形质量和生产效率,解决了设计与制造中的关键问题,极大地改善了后轮罩外板的生产可行性与质量水平。